熱度 20|
混凝沉淀-過濾工藝處理選礦廢水
江西某礦業有限公司是一家合資企業,如今已形成提升、運輸、供電、供風、供排水、通風、采礦、出礦、選礦處理1000噸的生產能力,主選銀鉛鋅礦。該企業利用地形設置在峽谷以堤壩圍筑成礦庫,由于單一金屬礦的簡單浮選對水質要求不高,水循環利用率可達80% 以上或完全不排水。目前,企業已配套設有溢流水循環回用設施,選礦水在礦庫內澄清凈化后大部分回用,小部分外排。但隨著企業規模擴大,廢水排放量將明顯增加。必須對其進行治理,使排放水質達到《污水綜合排放標準》(GB8978-1996)中的一級排放標準。
廢水水質和排放標準
企業提供的相關資料表明,目前廢水排放量為1200m3/d ;為選礦溢流廢水,廢水中不僅含有大量懸浮物,而且往往還含有砷、鉛、鋅、鎘等的離子及其化合物。
對水質分析可知,該溢流廢水SS 含量高,且懸浮物顆粒細小,自然狀態下極難靜沉,呈現出穩定膠體狀態;含有少量金屬離子及其化合物;廢水中的CODcr濃度較低,略高于排放標準,通過有效去除廢水中的SS 可較大幅度降低廢水中的CODcr。
因此,本工程關鍵之處是對廢水中的SS 和重金屬離子的去除,首先必須使用混凝劑破壞水中膠體的穩定性,使其脫穩,隨后利用助凝劑的吸附架橋作用,形成較大的絮凝體,再通過重力作用使其沉淀下來;同時,廢水中的許多重金屬離子可以生成氫氧化物沉淀去除,所以可以調整廢水的pH 值,使重金屬離子在堿性條件下,生成氫氧化物沉淀,并與懸浮物一起參加混凝反應,形成絮凝體后,在沉淀池內沉淀去除。
工藝流程選擇
1. 小試試驗。取一定量的廢水,向其中投加濃度為1mol/l 的NaOH 溶液調節廢水pH 至一定值,然后分別在廢水中投加一定質量濃度的硫酸鋁、三氯化鐵、硫酸亞鐵和PAC 溶液,以120r/min 的轉速攪拌1min,再加入一定質量濃度的PAM溶液作為助凝劑,以60r/min 的速度攪拌1min 中,靜置沉淀30min,取其上清液測定SS。
通過實驗得出結論:當調節廢水pH為10.5,采用PAC 作為混凝劑,PAM 作為助凝劑,兩者配合使用,PAC 的投藥量為100mg/l,PAM 的投藥量為2mg/l 時,混合液迅速形成大量絮狀物,且絮狀物互相聚集結團快速沉降,上清液澄清透明,無絮凝體殘留。有效去除廢水中的SS 和重金屬離子,SS 的去除率可高達96%,降至80mg/l 左右。
2. 工藝流程(流程圖略)。通過對廢水水質的分析和試驗結果,決定采用“混凝沉淀+ 過濾”的工藝對廢水進行治理。
主要構筑物參數及設備選型
1.pH 調整池1。數量1 座,設計水量Q=1200m3/d(50m3/h), 地上式鋼砼結構+ 防腐形式,工藝尺寸為2.0m×2.0m,總深3m,有效水深2.5m,有效容積10m3,停留時間為12min。
附屬設備:氫氧化鈉溶藥和加藥系統一套,加藥泵2 臺(1 用1 備),型號為OD50,流量0 ~ 72l/h,功率40W,輸出信號4 ~ 20mA ;在線pH 計1 臺,pH 控制范圍為0 ~ 14,輸出信號4 ~ 20mA ;攪拌機1 臺(軸及槳葉防腐),豎立式,轉速65rpm,功率1.5kW。
2. 混凝反應池。數量1 座,設計水量Q=1200m3/d(50m3/h), 地上式鋼砼結構+ 防腐形式,工藝尺寸為2.0m×2.0m,總深3m,有效水深2.5m,有效容積10m3,停留時間為12min。
附屬設備:DN150 管道混合器1 套;PAC 和PAM 溶藥和加藥系統各1 套,PAC 儲藥池1 座,容積2m3,加藥泵4 臺(2用2 備),型號為OD50,流量0 ~ 72l/h,功率40W,輸出信號4 ~ 20mA ;攪拌機1臺(軸及槳葉防腐),豎立式,轉速65rpm,功率1.5kW。
工程中pH 調整池1、混凝反應池合并建造,總共2 格,串聯使用。
3. 斜管沉淀池。數量1 座,分為2格,設計水量Q=1200m3/d(50m3/h), 半地上式鋼砼結構+ 防腐形式,工藝尺寸為10.3m×5.7m(0.5m為配水區),總深6m,有效水深2m,有效容積117m3,停留時間為2.3h,表面負荷為1.0m3/m2·h。
附屬設備:均勻布水系統2 套;Φ80斜管填料50m3,斜管填料支架50m3;H300三角出水堰40m;靜壓排泥系統1 套。
4.pH 調整池2。數量1 座,設計水量Q=1200m3/d(50m3/h), 半地上式鋼砼結構+ 防腐形式,工藝尺寸為3.0m×3.0m,總深3m,有效水深2.5m,有效容積22.5m3,停留時間為27min。
附屬設備:攪拌機1 臺( 槳葉為不銹鋼或ABS 材質),型式:豎立式,轉速:65rpm,功率:2.2kW ;加藥泵2 臺(1用1 備),型號:OD50,流量0 ~ 72l/h,功率40W,輸出信號4 ~ 20mA ;pH 計1 臺,pH 控制范圍:0 ~ 14,輸出信號4 ~ 20mA ;加藥系統1 套。
5. 砂濾池。數量1 座,分成2 格,設計水量Q=1200m3/d(50m3/h), 半地上式鋼砼結構+ 防腐形式,工藝尺寸為7.0m×3.0m,總深5m,有效水深4.5m,有效容積94.5m3,停留時間為1.9h。
附屬設備:均勻布水系統2 套;反沖洗系統2 套;反沖洗泵1 臺,型號為QW250-600-15-45,流量600.0m3/h,揚程15.0m,功率45kW ;石英砂100m3;濾料墊層及支架2 套。
6. 清水池。數量1 座,設計水量Q=1200m3/d(50m3/h), 地下式鋼砼結構形式,工藝尺寸為6.25m×1.9m,總深4m,有效水深3.5m,有效容積42m3,停留時間為50min。
7. 污泥濃縮池。數量1 座,分成2 格,設計水量Q=1200m3/d(50m3/h), 地上式鋼砼結構形式,工藝尺寸為6.0m×3.0m,總深5m,有效水深4.5m,有效容積81m3,儲泥時間為3d。
附屬設備:上清液回流系統2 套,沉淀區污泥攪拌系統2 套( 利用壓縮空氣氣源); 空氣壓縮機1 臺,排氣量0.25m3/min,壓力0.7MPa,功率2.2kW ;氣動隔膜泵2 臺(1 用1 備),流量為0 ~ 4.0m3/h,出口壓力6kgf/cm2 ;板框壓濾機1 臺,過濾面積25m2,功率1.5kW,干污泥收集系統1 套。
運行
1. 調試。工程pH 調整池1 中加入氫氧化鈉溶液,調節pH 至10.5,采用加藥泵與在線pH 計聯動使用,自動加藥至pH為10.5。NaOH 的配比采用1.5% 的質量分數,即向1m3溶藥桶中加入15kgNaOH,加水攪拌使其溶解。
混凝反應池中加入絮凝劑PAC 和PAM,使廢水與投加藥劑充分混合,讓廢水中的懸浮顆粒物形成絮凝膠體。PAC 的最佳投藥量為100mg/l,PAM 的最佳投藥量為2mg/l, 采用加藥泵控制PAC 和PAM 的投加量,24h 連續加藥。
斜管沉淀池的主要作用是根據沉淀的淺層理論,在沉淀池中設置斜管,廢水進入斜管池時,使廢水在斜管中流動濕周增大,降低雷諾系數。控制流量和流速,使廢水處于層流狀態,利于廢水中顆粒的沉降,去除廢水中的懸浮物。
pH 調整池2 的主要作用是將沉淀池出水的pH 調至中性,使廢水pH 值達標。pH 調整池2 中加入廢酸,將工業廢酸放置在溶藥桶中,采用加藥泵投加,與在線pH計聯合使用,控制出水的pH 值為6~9。
砂濾池的作用是進一步去除廢水中的SS 和CODcr。濾池連續運行一段時間后,濾層截留的SS 不斷增加,需對其進行反沖洗,根據調試的運行情況,確定砂濾池的反沖洗時間為6min,周期為7d。
2. 運行效果。工程經過15d 左右的調試后,系統進入正常運行階段。經過1 個月的連續穩定運行,出水水質穩定可靠(監測結果見表2)。
從表2 可以看出,整個系統穩定運行期間,SS 的總去除率高達97.8%,CODcr的去除率達46.4%,出水的各項指標都達到了《污水綜合排放標準》(GB8978-1996)中的一級排放標準。
經濟分析
1. 工程總投資。工程總投資100 萬元,其中土建部分投資為47 萬元,設備材料及其他費用合計53 萬元。
2. 運行成本。綜合測算電費、人工費及藥劑費,每天的運行成本為0.6 元/ 噸水,運行成本較低,經濟上可行。
綜上所述,該工藝具有工藝先進,流程簡潔,結構緊湊,操作簡單,管理方便,無二次污染,工程投資省,運行費用較低,處理效果好。
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